空压机储气罐爆炸原因分析
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[打印] [关闭] 发布时间:[2010-01-11 00:00]
爆炸因素分析 1、设备本身因素 我们对爆炸后的储气罐进行了仔细的检查,并做了测厚、成份分析、硬度检测,以期分析研究出设备本体是否存在严重缺陷,导致事故发生。
经外观检查发现容器主要受压元件(筒体和封头)焊缝结构和布局合理,出厂前经过20%射线检测,焊缝质量符合Ⅲ级要求。如图1所示,容器为从上封头到下封头整体纵向贯穿撕裂,撕裂口基本与纵焊缝平行,距纵焊缝700mm,而纵焊缝完好无损,所以基本可以排除焊缝焊接质量影响。其余各项外观及几何尺寸检查,均未发现异常。在测厚过程中(如图2所示),封头和筒体大部分检查部位厚度与出厂资料公称壁厚相符,未发现腐蚀或冲刷减薄,但在筒体上沿爆炸撕裂口边缘(两侧)各有一条宽度约为4~10cm的明显减薄区域在减薄区内,从母材内部到撕裂口边缘厚度逐步递减,实测边缘厚度最小值为4.1mm,比筒体公称壁厚减薄0.9mm,相对母材其它区域减薄约为0.7mm。减薄厚度沿撕裂口边缘到内部4~10cm区域内连续变化,明显表现为拉伸减薄状态。据此可以推测,容器爆炸不是瞬时发生,而是由于内部压力逐渐升高,筒体材料受环向拉应力作用拉伸,薄弱部位发生屈服,产生塑性变形,最终失效撕裂爆破。
我们还使用SpectroSortCCD型光谱仪检测了储气罐主要受压元件材质的化学成分(见表2)。检测发现封头材料成分基本与资料相符,而筒体材料Mn含量仅为0.09%,不仅低于GB700-88《碳素结构钢》规定的0.30~0.70%范围,也低于质量证明书标识的0.28%。众所周知,Mn作为钢铁材料的一种有益元素,对铁素体和奥氏体均能起较大的固溶强化作用,增加珠光体量,使钢具备高的强度和硬度。如Mn含量不达标,就有可能产生钢材强度下降,使用性能降低。在这台储气罐中,作为主要受压元件材料Q235B的Mn元素含量不合格,其力学性能(特别是抗拉强度)达不到设计要求,这也可能是容器产生爆炸的重要影响因素之一。
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